Transcript 贵绳股份2011
贵州钢绳股份公司 申报2011年国优QC成果材料 贵州钢绳股份有限公司一厂粗绳车间维护一班QC小组 发表人 雷国强 二0一一年六月 冷 明 一、小 组 简 介 小组名称 贵绳股份一厂粗绳车间维护一班QC小组 课题名称 提高筐兰成绳机可动率 成员 姓名 性别 职称工种 小组分工 技术顾问 冷 明 男 工程师 技术顾问 技术指导 史 贤 男 工程师 技术指导 技术指导 温树林 男 高级工 技术指导 组长 陈友权 男 高级工 现状调查 组员 谭燕芬 女 技术员 现场跟踪分析 组员 黄贵军 男 技术员 现场监控 组员 代 刚 男 中级工 安装调试 组员 万洪庆 男 高级工 备件加工 组员 雷国强 男 技术员 跟踪记录 二、 选题理由 公司指标 厂部要求2010年C1# 问题点 选定课题 C5#产量为 1883吨/月 2010年C1# 车间实际指标 C2# C2# C5#产量为 1700吨/月 成绳机可动率达不到厂部要求 提高成绳机的可动率 三、现状调查 活动前C1# C2# C5#机故时间(小时)统计表 生产 时间 机故 时间 筒体 螺栓 松动 联轴 空心 器滚 轴损 键 坏 变频 器故 障 8 182 27 36 38 15 62 4 9 152 19 24 32 5 70 2 10 166 23 27 29 7 66 4 11 130 28 23 18 5 45 5 12 168 25 26 17 14 78 8 总计 798 122 136 134 46 321 23 托轮 其他 损坏 活动前机故统计表 机故项目 机故时间 (小时) 百分比 (%) 托轮损坏 321 40.2 40.2 联轴器滚键 136 17.0 57.2 空心轴损坏 134 16.8 74.0 筒体螺栓松动 122 15.3 89.3 变频器故障 46 5.8 95.1 其他 23 4.9 100 总计 798 100 累计百分 备注 比(%) 频 数 ( 机 故 时 间 ) 100 800 798 N=798小时 700 89.3 95.1 600 100 87.5 75.0 74.0 500 62.5 400 50.0 57.2 321 300 37.5 40.2 200 136 134 25 122 100 46 12.5 23 0 0 托轮损坏 联轴器滚键 空心轴损坏 筒体螺栓松动 活动前排列图 变频器故障 其他 累 积 % 四、确定目标及可行性分析 1、确定目标 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 96% 92.6% 活动前 目标值 成绳机可动率目标图 2、目标可行性分析 分析一:车间要求的设备可动率为96%,实际可动 率为92.6%左右。 分析二:小组成员一致认为三台设备平均每月减 少更换15个托轮左右可以将设备的可动率由92.6% 提高到96%。 五、 原因分析 导致托轮的使用寿命缩减的原因 有很多,根据“人 机 料 法 环”的 分析方法,下面鱼刺图列出所有可能 存在的末端因素。 环 人 机 追求产量 整机温度较 高 通风不好 托轮材料差 供应商变更 忽视设备承受能力 装配有窜动现象 加工精度不 够 托轮损坏 绳头,绳尾易挤压 托轮表面 未安装保护装置 调整方法不当 技术能力不够 料 偏重产量奖 法 托轮表面温度高 摩擦力大 未安装润滑装置 六、 要 因 确 认 1,要因确认 要因确认一:偏重 产量奖 设备满负荷运行,设备运 行能力超极限 非要因 要因确认二:通风 不好 未采取良好的排气通风 措施 非要因 要因确认三:供应 商变更 托轮的使用材质成分变化 非要因 要因确认四:技术 能力不够 生产单位未设计正确的 生产计划 非要因 要因确认五:没 有增加润滑措施 托轮与滑道接触处无 润滑装置,托轮表面 易积杂质,且因摩擦 力增大,表面温度升 高使托轮烧坏 要 因 要因确认六: 没有保护装置 托轮与滑道接触处无 保护板,生产中绳头、 绳尾的股易压入滑道 与托轮中间,致使托 轮被压而损坏 要 因 要因确认七:托 轮加工方法及加 工时的夹具装配 是影响加工质量 的关键 托轮加工方法陈旧,工艺 方案不够准确,同心度、 端面垂直度和表面光洁度 无法保证;铁芯压入胶木 的过盈配合参数不当,易 产生跳动。 要 因 铁芯压入胶木数据 (过盈配合量) 加工控制参数 A组0.2-0.34mm 粗加工1-2mm以内 B组0.2-0.4mm 精加工0.1-0.2mm 2、要因确认总结 经过以上分析,总结出托轮使用时间不长的 主要原因有以下三点: 1>.要因一. 缺乏相关的润滑装置. 2>.要因二. 缺乏对托轮表面的保护装置。 3>.要因三. 托轮加工方法,工艺方案不够准确, 缺乏对托轮在实际环境中使用所需的装配和加 工数据,使端面跳动和垂直度公差控制不到位。 七、制定对策 序 号 要因 对策 目标 措施 地点 参加人 员 完成日 期 1 未设润 滑装置 增加润滑 装置 使托轮与滑 道温度在 35℃以下 要求每班增 加润滑油 生产 现场 代刚 2010.3 2 未增加 保护措 施 增加防压 保护装置 使生产中股 不挤压在托 轮与滑道中 间 要求每班认 真检查其装 置的完好性 生产 现场 陈友权 代刚 2010.4 改善加工 方法、提 高加工精 度 使铁芯压入 后,加工后 托轮端面、 径向公差在 0.05mm以 内 要求压入胶 木圈前,检 查公差尺寸 ,掌握好进 刀量及尺寸 控制 维修 加工 现场 万洪庆 2010.5 3 托轮加 工夹具 及装配 不恰当 八、对策实施. 实施一 设计、制作托轮 润滑装置,每班必须 保证油杯油量充足, 油路畅通,使托轮表 面得到 充分润滑。 实施人员: 代刚和谭燕芬。 实施二:制作托轮与滑道接触处保护装置,确保杂物及股 不压伤损坏托轮表面,保证托轮圆度、整机运行时的径向跳 动率控制在0.15mm以内。由小组成员陈友权和黄贵军完成。 采用的托轮保护装置 股将不会压进托轮 实施三: 制作加工工装卡具,提高、改进加工方法,控制好进刀 量及跳动公差值,确保托轮各接触部位的形公差和表面光洁 度要求。由小组成员万红庆完成。 九、效果检查 对每一实施进行改善前后的效果对比,得下表: 实施 改善前 托轮损坏个数 改善后 托轮损坏个数 增加润滑装置( 2010.3) 14 6 增加保护板 (2010.4) 10 2 改善加工装配( 2010.5) 6 1 活动中C1# C2# C5#机故时间统计图 单位:小时 时间 2010 筒体 机故 螺栓 时间 松动 联轴 器滚 键 空心 轴损 坏 变频 器故 障 托轮 损坏 其他 1 160 26 38 34 16 40 6 2 119 22 21 29 8 37 2 3 118 24 26 27 8 28 5 4 111 27 24 16 6 32 6 5 138 23 28 14 16 50 7 总计 646 122 137 120 54 187 26 活动中机故统计表 机故项目 机故时间 (小时) 百分比 (%) 托轮损坏 187 28.9 28.9 联轴器滚键 137 21.3 50.2 空心轴损坏 122 18.8 69.0 筒体螺栓松动 120 18.6 87.6 变频器故障 54 8.2 95.8 其他 26 4.2 100 总计 646 100 累计百分 备注 比(%) 700 频 数 ( 机 故 时 间 ) 100 646 600 95.8 N=646小时 87.6 100 90 80 500 70 69.0 400 60 50 50.2 300 40 200 187 28.9 137 30 122 120 100 20 54 26 0 托轮 损坏 联轴器 滚键 筒体螺 栓松动 空心轴 损坏 10 0 变频器 故障 活动中排列图 其他 累 积 % 活动后C1# C2# C5#机故时间统计图 单位:小时 生产 时间 机故 时间 筒体螺 栓松动 联轴 器滚 键 框架 空心 轴坏 变频 器故 障 托轮损 坏 其他 6 112 20 25 30 15 15 7 7 86 20 22 18 7 17 2 8 83 20 19 20 6 13 5 总计 281 60 66 68 28 45 14 活动后机故统计表 机故项目 机故时间 (小时) 百分比 (%) 累计百分 比(%) 空心轴损坏 68 24.2 24.2 联轴器滚键 66 23.5 47.7 筒体螺栓松动 60 21.3 69.0 托轮损坏 45 16.1 85.1 变频器故障 28 9.9 95.0 其他 14 5.0 100 总计 281 100 备注 频 数 ( 机 故 时 间 ) 300 281 100 95 N=281小时 250 85.1 200 100 90 80 70 69.0 60 150 50 47.7 40 100 68 24.2 30 66 60 20 45 50 28 14 0 空心轴 损坏 联轴器 滚键 筒体螺 栓松动 托轮 损坏 活动后排列图 10 0 变频器 故障 其他 累 积 % 通过对成绳机运行的巡检监测:(见表)活动前5月,活动中 5月以及活动后3月的机故时间和可动率如下: 活动前 (09.8-12) 活动中 (2010.1-5) 活动后 (2010.6-8) 机台 机故时间 (小时) C1# 378 90.5 230 93.4 92 97.4 C2# 200 93.3 215 94.5 105 96 C5# 220 94.2 201 93.7 84 96.1 可动率 机故时间 可动率 机故时间 % (小时) % (小时) 可动率 % 总机故时间 (小时) 798 646 281 平均可动率 (%) 92.6 93.86 96.53 活动后C1# C2# C5#的实际产量见下表 时间(月份) 2010年6月 7月 8月 产量(吨) 2204 2210 2212 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 96% 96.53% 92.6% 活动前 目标值 设备可动率对比图 活动后 十、间接效益 通过这次QC活动,使车间成绳机机故下降幅度较 大,提高了设备可动率,超额完成生产任务的同时, 也降低了设备的维护劳动强度,并且每月节约人力30 个,三台设备每月平均降低34.47小时;每月节约托轮 20个,为车间的设备管理创造条件。 十一、标准化 班组将此次QC活动与日常设备维护工作相结合,制 定出班组巡检规则,并纳入考核规定,对成绳机托轮进行 日常监测,确保设备正常可动。 十二、活动总结和打算 本次QC小组活动取得了一定成效,解决了多年来托轮损 坏造成机故时间多、成本高的问题,提高了成绳机的可动 率,确保了产品质量和生产产量的提升。同时,也让我们 认识到工作中的优点和存在的不足。但我们有信心通过走 技术形管理和创新工作的道路,以及在日后持续的改进中 ,提高设备维护质量,加强班组质量管理,加强备件加工 的质量控制,满足生产要求,以期实现 “免维护,零故障 ”的既定目标。 我们以后将加强技术改造,提高成绳机装备水平,实 现异地搬迁后产能达55万吨的目标,下一步将对6/1000成 绳机的钢托轮维护及翻身机构齿轮易损坏,空心主轴易断 裂等影响设备正常运行的课题进行一一攻克,因为有了本 次QC活动成功的经验,我们有信心战胜之。以期为车间设 备带来更加良好的运行平台。