贵绳股份2011

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Transcript 贵绳股份2011

贵州钢绳股份公司
申报2011年国优QC成果材料
贵州钢绳股份有限公司一厂粗绳车间维护一班QC小组
发表人
雷国强
二0一一年六月
冷 明
一、小 组 简 介
小组名称
贵绳股份一厂粗绳车间维护一班QC小组
课题名称
提高筐兰成绳机可动率
成员
姓名
性别
职称工种
小组分工
技术顾问
冷 明
男
工程师
技术顾问
技术指导
史 贤
男
工程师
技术指导
技术指导
温树林
男
高级工
技术指导
组长
陈友权
男
高级工
现状调查
组员
谭燕芬
女
技术员
现场跟踪分析
组员
黄贵军
男
技术员
现场监控
组员
代 刚
男
中级工
安装调试
组员
万洪庆
男
高级工
备件加工
组员
雷国强
男
技术员
跟踪记录
二、 选题理由
公司指标
厂部要求2010年C1#
问题点
选定课题
C5#产量为
1883吨/月
2010年C1#
车间实际指标
C2#
C2#
C5#产量为
1700吨/月
成绳机可动率达不到厂部要求
提高成绳机的可动率
三、现状调查
活动前C1# C2# C5#机故时间(小时)统计表
生产
时间
机故
时间
筒体
螺栓
松动
联轴 空心
器滚 轴损
键
坏
变频
器故
障
8
182
27
36
38
15
62
4
9
152
19
24
32
5
70
2
10
166
23
27
29
7
66
4
11
130
28
23
18
5
45
5
12
168
25
26
17
14
78
8
总计
798
122
136
134
46
321
23
托轮
其他
损坏
活动前机故统计表
机故项目
机故时间
(小时)
百分比
(%)
托轮损坏
321
40.2
40.2
联轴器滚键
136
17.0
57.2
空心轴损坏
134
16.8
74.0
筒体螺栓松动
122
15.3
89.3
变频器故障
46
5.8
95.1
其他
23
4.9
100
总计
798
100
累计百分
备注
比(%)
频
数
(
机
故
时
间
)
100
800
798
N=798小时
700
89.3
95.1
600
100
87.5
75.0
74.0
500
62.5
400
50.0
57.2
321
300
37.5
40.2
200
136
134
25
122
100
46
12.5
23
0
0
托轮损坏
联轴器滚键 空心轴损坏
筒体螺栓松动
活动前排列图
变频器故障
其他
累
积
%
四、确定目标及可行性分析
1、确定目标
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
96%
92.6%
活动前
目标值
成绳机可动率目标图
2、目标可行性分析

分析一:车间要求的设备可动率为96%,实际可动
率为92.6%左右。

分析二:小组成员一致认为三台设备平均每月减
少更换15个托轮左右可以将设备的可动率由92.6%
提高到96%。
五、 原因分析
导致托轮的使用寿命缩减的原因
有很多,根据“人 机 料 法 环”的
分析方法,下面鱼刺图列出所有可能
存在的末端因素。
环
人
机
追求产量
整机温度较
高
通风不好
托轮材料差
供应商变更
忽视设备承受能力
装配有窜动现象
加工精度不
够
托轮损坏
绳头,绳尾易挤压
托轮表面
未安装保护装置
调整方法不当
技术能力不够
料
偏重产量奖
法
托轮表面温度高
摩擦力大
未安装润滑装置
六、 要 因 确 认
1,要因确认
要因确认一:偏重
产量奖
设备满负荷运行,设备运
行能力超极限
非要因
要因确认二:通风
不好
未采取良好的排气通风
措施
非要因
要因确认三:供应
商变更
托轮的使用材质成分变化
非要因
要因确认四:技术
能力不够
生产单位未设计正确的
生产计划
非要因
要因确认五:没
有增加润滑措施
托轮与滑道接触处无
润滑装置,托轮表面
易积杂质,且因摩擦
力增大,表面温度升
高使托轮烧坏
要
因
要因确认六:
没有保护装置
托轮与滑道接触处无
保护板,生产中绳头、
绳尾的股易压入滑道
与托轮中间,致使托
轮被压而损坏
要
因
要因确认七:托
轮加工方法及加
工时的夹具装配
是影响加工质量
的关键
托轮加工方法陈旧,工艺
方案不够准确,同心度、
端面垂直度和表面光洁度
无法保证;铁芯压入胶木
的过盈配合参数不当,易
产生跳动。
要
因
铁芯压入胶木数据
(过盈配合量)
加工控制参数
A组0.2-0.34mm
粗加工1-2mm以内
B组0.2-0.4mm
精加工0.1-0.2mm
2、要因确认总结
经过以上分析,总结出托轮使用时间不长的
主要原因有以下三点:
1>.要因一. 缺乏相关的润滑装置.
2>.要因二. 缺乏对托轮表面的保护装置。
3>.要因三. 托轮加工方法,工艺方案不够准确,
缺乏对托轮在实际环境中使用所需的装配和加
工数据,使端面跳动和垂直度公差控制不到位。
七、制定对策
序
号
要因
对策
目标
措施
地点
参加人
员
完成日
期
1
未设润
滑装置
增加润滑
装置
使托轮与滑
道温度在
35℃以下
要求每班增
加润滑油
生产
现场
代刚
2010.3
2
未增加
保护措
施
增加防压
保护装置
使生产中股
不挤压在托
轮与滑道中
间
要求每班认
真检查其装
置的完好性
生产
现场
陈友权
代刚
2010.4
改善加工
方法、提
高加工精
度
使铁芯压入
后,加工后
托轮端面、
径向公差在
0.05mm以
内
要求压入胶
木圈前,检
查公差尺寸
,掌握好进
刀量及尺寸
控制
维修
加工
现场
万洪庆
2010.5
3
托轮加
工夹具
及装配
不恰当
八、对策实施.
实施一
设计、制作托轮
润滑装置,每班必须
保证油杯油量充足,
油路畅通,使托轮表
面得到
充分润滑。
实施人员:
代刚和谭燕芬。
实施二:制作托轮与滑道接触处保护装置,确保杂物及股
不压伤损坏托轮表面,保证托轮圆度、整机运行时的径向跳
动率控制在0.15mm以内。由小组成员陈友权和黄贵军完成。
采用的托轮保护装置
股将不会压进托轮
实施三:
制作加工工装卡具,提高、改进加工方法,控制好进刀
量及跳动公差值,确保托轮各接触部位的形公差和表面光洁
度要求。由小组成员万红庆完成。
九、效果检查
对每一实施进行改善前后的效果对比,得下表:
实施
改善前
托轮损坏个数
改善后
托轮损坏个数
增加润滑装置(
2010.3)
14
6
增加保护板
(2010.4)
10
2
改善加工装配(
2010.5)
6
1
活动中C1# C2# C5#机故时间统计图
单位:小时
时间
2010
筒体
机故
螺栓
时间
松动
联轴
器滚
键
空心
轴损
坏
变频
器故
障
托轮
损坏
其他
1
160
26
38
34
16
40
6
2
119
22
21
29
8
37
2
3
118
24
26
27
8
28
5
4
111
27
24
16
6
32
6
5
138
23
28
14
16
50
7
总计
646
122
137
120
54
187
26
活动中机故统计表
机故项目
机故时间
(小时)
百分比
(%)
托轮损坏
187
28.9
28.9
联轴器滚键
137
21.3
50.2
空心轴损坏
122
18.8
69.0
筒体螺栓松动
120
18.6
87.6
变频器故障
54
8.2
95.8
其他
26
4.2
100
总计
646
100
累计百分
备注
比(%)
700
频
数
(
机
故
时
间
)
100
646
600
95.8
N=646小时
87.6
100
90
80
500
70
69.0
400
60
50
50.2
300
40
200
187
28.9
137
30
122
120
100
20
54
26
0
托轮
损坏
联轴器
滚键
筒体螺
栓松动
空心轴
损坏
10
0
变频器
故障
活动中排列图
其他
累
积
%
活动后C1# C2# C5#机故时间统计图
单位:小时
生产
时间
机故
时间
筒体螺
栓松动
联轴
器滚
键
框架
空心
轴坏
变频
器故
障
托轮损
坏
其他
6
112
20
25
30
15
15
7
7
86
20
22
18
7
17
2
8
83
20
19
20
6
13
5
总计
281
60
66
68
28
45
14
活动后机故统计表
机故项目
机故时间
(小时)
百分比
(%)
累计百分
比(%)
空心轴损坏
68
24.2
24.2
联轴器滚键
66
23.5
47.7
筒体螺栓松动
60
21.3
69.0
托轮损坏
45
16.1
85.1
变频器故障
28
9.9
95.0
其他
14
5.0
100
总计
281
100
备注
频
数
(
机
故
时
间
)
300
281
100
95
N=281小时
250
85.1
200
100
90
80
70
69.0
60
150
50
47.7
40
100
68
24.2
30
66
60
20
45
50
28
14
0
空心轴
损坏
联轴器
滚键
筒体螺
栓松动
托轮
损坏
活动后排列图
10
0
变频器
故障
其他
累
积
%
通过对成绳机运行的巡检监测:(见表)活动前5月,活动中
5月以及活动后3月的机故时间和可动率如下:
活动前
(09.8-12)
活动中
(2010.1-5)
活动后
(2010.6-8)
机台
机故时间
(小时)
C1#
378
90.5
230
93.4
92
97.4
C2#
200
93.3
215
94.5
105
96
C5#
220
94.2
201
93.7
84
96.1
可动率 机故时间 可动率 机故时间
%
(小时)
%
(小时)
可动率
%
总机故时间
(小时)
798
646
281
平均可动率
(%)
92.6
93.86
96.53
活动后C1# C2# C5#的实际产量见下表
时间(月份)
2010年6月
7月
8月
产量(吨)
2204
2210
2212
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
96%
96.53%
92.6%
活动前
目标值
设备可动率对比图
活动后
十、间接效益
通过这次QC活动,使车间成绳机机故下降幅度较
大,提高了设备可动率,超额完成生产任务的同时,
也降低了设备的维护劳动强度,并且每月节约人力30
个,三台设备每月平均降低34.47小时;每月节约托轮
20个,为车间的设备管理创造条件。
十一、标准化
班组将此次QC活动与日常设备维护工作相结合,制
定出班组巡检规则,并纳入考核规定,对成绳机托轮进行
日常监测,确保设备正常可动。
十二、活动总结和打算

本次QC小组活动取得了一定成效,解决了多年来托轮损
坏造成机故时间多、成本高的问题,提高了成绳机的可动
率,确保了产品质量和生产产量的提升。同时,也让我们
认识到工作中的优点和存在的不足。但我们有信心通过走
技术形管理和创新工作的道路,以及在日后持续的改进中
,提高设备维护质量,加强班组质量管理,加强备件加工
的质量控制,满足生产要求,以期实现 “免维护,零故障
”的既定目标。

我们以后将加强技术改造,提高成绳机装备水平,实
现异地搬迁后产能达55万吨的目标,下一步将对6/1000成
绳机的钢托轮维护及翻身机构齿轮易损坏,空心主轴易断
裂等影响设备正常运行的课题进行一一攻克,因为有了本
次QC活动成功的经验,我们有信心战胜之。以期为车间设
备带来更加良好的运行平台。