2015 Protokoll 1

Download Report

Transcript 2015 Protokoll 1

Kraftsystemet under v49 2014 – v11 2015
Händelser i kraftsystemet v49 2014-v11 2015
> Till största delen goda marginaler.
> Några tillfällen med ansträngd situation över snitt 2 och 4.
> Några få större störningar i stamnätet.
> O2 (planerad tillbaka december 2015) och R2 (årlig
revision 25/7) har varit ur drift hela perioden.
> Hanterbara västkustflöden
Arbeten/Avbrott/Projekt
> Restriktionerna i Bäsna och Glan med Balteau IT och UT kvarstår.
Efter att ha upptäckt ytterligare fel (med transportskyddet) har man
återinfört vistelserestriktioner i Moliden, Tuggen och Mogårdshammar.
> Konti-Skan 1 ur drift sen 10/11-15. Trafofel i Lindome på svenska
sidan. Metallisk återledare på KS2 med en kapacitet på 350 MW.
Beräknad färdig i början av april.
> Skagerak 4 togs i drift i slutet av december.
> Idrifttagandet av Sydvästlänken Östansjö-Barkeryd försenas till april.
> 400 kV ledningen mellan Ekhyddan-Barkeryd blir inte av.
> Ny reaktor i Stadsforsen, 11/12-14
SE1>SE2
> Goda marginaler
över snittet.
SE1>SE2
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
SE2>SE3
> V.7 löser CL5 S1-3
och CL3 S2-3.
Begränsar snitt 2 till
5000 MW
SE2>SE3
10000
8000
6000
> V.9 avbrott på FL5
S7-8 SkogsäterKilanda. Begränsar
både södergående
och norrgående
riktning.
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
SE3>SE4
SE3>SE4
>
Begränsningar v.2 då
ledningar kring
Skogssäter löser vid flera
tillfällen som följd av
stormen Egon.
>
v.6 snittkapaciteten
sjunker till följd av att R4
stoppas och tillgången till
reaktiva resurser är dålig
efter nästa N-1 fel.
>
V.7 löser CL5 S1-3 och
CL3 S2-3. Begränsar
snitt 4 till 4300 MW.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
SE3>DK1
> Konti-Skan 1 ur drift.
Begränsad till 350 MW.
SE3>DK1
1000
800
> Till följd av stormen
Egon begränsas
exporten till 0 MW, v.2.
600
400
200
0
> Trasig isolator orsakade
brand vilket ledde till
avbrott på KS v.3.
-200
-400
-600
-800
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
SE3>NO1 - Hasle
> Mest import från Norge.
SE3>NO1
3000
> Begränsningar v. 2 då
ledningar kring Skogssäter
löser vid flera tillfällen som
följd av stormen Egon.
2000
1000
0
> Begränsningar v.4 pga
trafo.haveri i
Göteborgsområdet.
-1000
-2000
-3000
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
> Liten påverkan av VKbegränsningar.
SE1>FI – Norra Finland
> I princip bara export.
SE1>FI
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
SE3>FI – Fenno-Skan
> V.6 avlastar både
snitt 2 och 4 mha
import på FennoSkan. R2+R4!
SE3>FI
1500
1000
> V.7 löser CL5 S1-3
och CL3 S2-3.
Begränsar FennoSkan export till 800
MW.
500
0
-500
-1000
-1500
14-12-01
14-12-21
Flow
Measured
15-01-10
NTC
15-01-30
NTC
15-02-19
Max NTC
15-03-11
Max NTC
Priser i Sverige
Priser SEK
>
V.49 områdespriser i
SE4 pga lite vind och
låg prod. i SE4.
>
V.4 och 6 kalla veckor
med högre priser i alla
prisområden.
>
V.7 områdespriser, R4
ur drift.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
14-12-01
14-12-21
Pris SE1
15-01-10
Pris SE2
15-01-30
Pris SE3
15-02-19
Pris SE4
15-03-11
Priser i Norden
Priser SEK
>
Finland högst pris
max utnyttjad
importkapacitet.
>
Det låga priset i DK1
och DK2 orsakas
främst av när det är
mycket vind i
Danmark.
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
14-12-01
14-12-21
15-01-10
15-01-30
15-02-19
15-03-11
Pris SE1
Pris SE2
Pris SE3
Pris SE4
Pris FI
Pris DK1
Pris DK2
Pris NO1
Pris NO3
Pris NO4