Transcript Seveso III
IPS workshop 2014 Seveso III Nya krav på säkerhetsrapport Blenda Weibull IPS IPS workshop 2014 1 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET Allmänt Seveso III träder i kraft 1 juni 2015 Statlig utredning för att implementera i svensk lagstiftning pågår – klar 1 april 2014 Viktigaste skillnaderna: Implementering av CLP – klassificering av kemikalier Förbättrade informationsmöjligheter för allmänheten Striktare krav på inspektionsmyndigheterna IPS 2 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET 1 IPS workshop 2014 Nya krav på säkerhetsrapporten Förtydligande/utvidgning av dominoeffekter Bästa praxis Andra verksamheter, ej Seveso Driftorsaker - yttre orsaker – naturliga orsaker ”Beskrivning av processerna, särskilt förfaringssätten varvid i förekommande fall hänsyn tas till uppgifter som finns att tillgå om bästa praxis” Tidigare olyckor ”En granskning av tidigare olyckor och tillbud med samma ämnen och processer, överväganden om lärdomar från dessa och en uttrycklig hänvisning till specifika åtgärder som har vidtagits för att förebygga sådana olyckor” IPS 3 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET Fördelar med det nya kravet om tidigare olyckor Stödjer öppenhet om olyckor och lärdomar Stödjer utveckling av verktyg för informationsutbyte Stödjer lärandeprocessen från olyckor IPS 4 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET 2 IPS workshop 2014 ”Tidigare olyckor med samma ämnen och processer” Både egna och ”andras” olyckor Egna åtgärder Några funderingar: Hur långtgående, hur detaljerat? Hur skaffa kunskap? Behov av samverkan via branschorganisationer, licensgivare etc. IPS 5 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET Att hitta information eMars: EU-databas för rapporterbara incidenter enligt Sevesolagstiftningen https://emars.jrc.ec.europa.eu/ MAHB: informationssida EU/Seveso http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/?id=503 ARIA: fransk databas för industriolyckor, en hel del även på engelska http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr ZEMA: tysk databas för rapporterbara incidenter enligt tysk Sevesolagstiftning, endast tyska http://www.infosis.uba.de/index.php/de/zema/index.html årssammanställningar: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen (sök på ZEMA) JST:japansk databas på engelska, detaljerad, till och med 2005 http://www.sozogaku.com/fkd/en/ IPS 6 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET 3 IPS workshop 2014 Att hitta information CSB: amerikanska haverikommissionen för kemikalieolyckor www.csb.gov Hint: Nyhetsdatabas över nyligen inträffade olyckor, ej uppdaterad sedan juli 2013 http://www.saunalahti.fi/ility/ WOAD: offshore-industrins databas, administreras av DNV, avgift HSE: nyare stora olycksutredningar i Storbrittanien http://www.hse.gov.uk/comah/investigation-reports.htm IChemE: äldre stora olycksutredningar I Storbrittanien http://www.icheme.org/resources/safety_centre/products/hse_accident_reports.aspx Lastfire: http://www.lastfire.co.uk/ databas för tankbränder, endast för medlemmar IPS 7 IPS workshop 2014 INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET 4 29.01.2014 E.ON Värme Sverige AB Turbinhaveri Åbyverket den 6 oktober 2012 IPS workshop 140128 Jonas Elliot, Underhållsingenjör E.ON Värme E.ON Värme Ett 40-tal fjärrvärmenät från Malmö i söder till Vilhelmina i norr g Stefan Håkansson, VD E.ON Värme 1 29.01.2014 Bakgrund Projekt ”Bio70” E.ON Värme Sverige AB Åbyverket, Örebro: 70 MW biobränsle FB Panna (Andritz) 24 MWe /46 MWv mottrycksturbin(TGMKanis) Varvtal 6800 rpm / 1500 rpm Ångdata: 140 bar / 540oC Planerat övertagande 12/12 2012 3 Åbyverket 2012 – efter ombyggnaden Ånga Fjärrkyl a Fjärrvärme 20+20 MW Elpanna 1 VP1 Elpanna 2 VP2 G4 G3 El Elpanna 3 El 105 MW 24 MW KM 10+10+20 MW RGK 30 MW RGK 16 MW BIO70 70 MW Biobränsle ÅP4 290 MW Olja ÅP5 170 MW HVP1 140 MW Biobränsle Olja När ÅP4+ÅP5 körs samtidigt mot turbin kan max 200 MWv och 100 MW el produceras 2 29.01.2014 Varm driftsättning av turbin G4 den 6/10 2012 resulterar i turbinhaveri och stora skador på Åbyverket Leveratören TGM driftsätter turbinen 6 oktober. Turbinen går under normaldrift under dagen med låga vibrationer Kl 15.30 påbörjas test av turbinens övervarvsskydd. Under detta prov förlorar driftsättarna kontrollen över turbinen På några sekunder totalhavererar turbinen (”explosionen”). Lösa delar slungas ut från området mellan turbin och växellåda. Aggregatets huvudmatningsledning för smörjolja slås sönder och den utströmmande oljan antänds. TGM driftsättningsledare stoppar turbinens elektriska smörjoljepumpar. Kontrollrumspersonalen agerar snabbt och tar Åbyverket ur drift till säkert läge innan de evakuerar kontrollrummet. …men branden pågår nästan 6 timmar 5 Följdeffekter av haveriet då det kunde överblickas Inga fysiska personskador Turbinhallstaket allvarligt skadat Åbyverket i stort sett ur drift 1028 kablar (kraft- och signalkabel) skadade Direkt högre produktionskostnader eftersom ÅP5 och G3 påverkades. Försening av övertagandet av nya panna P6 med ca 3 mån. Återställningsarbetet var komplicerat och innehöll flera riskmoment. Ofta moment 22 Fokus på ”Safety First” har varit ledstjärna och säkrat att återställningsarbeten kunnat ske utan personskador 6 3 29.01.2014 Intervjuer och ögonvittnesskildringar Maskinen varvar plötsligt hastigt upp Inom några sekunder åtföljt av kraftigt ljud Explosion och flammor slår upp från området mellan turbin och generator Ett smattrande ljud hörs vid två tillfällen, troligen strax före explosionen (inte helt säker turordning då flera vittnen påpekade att det ju skedde väldigt snabbt) En våldsam eldsvåda i turbinhallen Evakuering av byggnaden 7 Sekvensen för varma prov den 6/10 2012 Turbinhaveri Turbine speed 9000 15:54:10 8000 7000 speed [rpm] Generator provning Upprull ning 6000 5000 4000 Övervarvsprov 3000 Baxning 2000 1000 16:30:00 16:00:00 15:30:00 15:00:00 14:30:00 14:00:00 13:30:00 13:00:00 12:30:00 12:00:00 11:30:00 0 Time [s] 8 4 29.01.2014 Händelselistor – utdrag av noterbara händelser Fel i varvtalsmätning (som framgick av loggar i ABB 800xA) Ökning av ångflöde, hög laständringshastighet Höga vibrationer turbinlager högtryckssidan “Bladet skydd” – begränsningslogik i ingrepp Bortfall av vibrationsmätning på turbinens lågtryckssida och växelns högvarvssida. Höga vibrationer växel lågvarvssida och på båda generatorsidorna Automatisk turbintripp, oklart vilken orsak Lågt oljetryck Nödstopp turbin aktiverat Bortfall av lägesindikator snabbstängningsventil Bortfall vibrationsgivare växel lågvarvssida Manuellt stopp av AC and DC oljepumpar 9 Varvtalsmätning och övervarvsskydd “DOPS” (Digital Over Speed Protection) Emergency stop Pressure exhaust #1 DOPS DCS trips +24 VDC Hydraulic module 10 5 29.01.2014 Grundorsaken – Felaktig anslutning av DOPS 11 Grundorsak – fel kabelanslutning övervarvskydd DOPS • Efterföljande tester visar att DOPS enheten I sig fungerar korrekt • DOPS övervarvskydd kan inte trippa turbinen eftersom • Skyddet återställdes inte före upprullning • Fel kabelanslutning på alla tre kanalerna 12 6 29.01.2014 Slutsatser DOPS övervarvskydd Efterföljande tester i ställverksrummet bekräftar en felfri funktion för den levererade DOPS utrustningen. Testprocedurernas riktighet har bekräftats av tillverkaren EPRO. DOPS måste ha stått i trippläge redan då maskinen rullades upp för första gången med ånga. Detta indikeras av gula LED på utrustningens panel. Därmed kunde inte övervarvskyddet överhuvudtaget tillföra någon aktiv funktion, skyddet var i praktiken deaktiverat redan vid starten av turbinen. DOPS har en funktion där högsta uppmätta varvtal lagras tills skyddet återställs. Dessa avlästes till: kanal A: 11.284 rpm kanal B: 11.281 rpm kanal C: 11.277 rpm 13 Bidragende haveriorsak Resultat – Felaktig varvtalsvisning i styrsystemet Speed channel 1 Speed channel 3 Test xA800 - DP840 Input card Speed channel 2 7800 7900 8000 12:45:02 7700 7600 7500 12:44:38 set point 7400 8000,0 12:44:14 9000,0 8100 7000,0 6000,0 rpm 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 12:45:50 12:45:26 12:43:50 12:43:26 12:43:02 12:42:38 12:42:14 12:41:50 0,0 Time [s] Varvtal mäts av tre givare som får pulser av ett tandhjul . Vid 7500 varv/min. började kontrollsystemet misstolka varvtalet. Missaräknar pulser varvtal mot noll ABB förklarar att den ursprungligen använda filtertiden var olämplig för den aktuella tillämpningen. Efter ändring av ”Filter time”, från 100 till 10 µs, på pulsingångskortet kunde korrekt funktion verifieras 14 7 29.01.2014 Process data - sammanställning Speed probe 1 Speed probe 3 Speed probe 2 Steam pressure wheel chamber Turbine speed / steam pressure 10 sek 9000,0 90 SSV closed 80 7000,0 70 6000,0 60 5000,0 50 40 4000,0 28 kg/s 3000,0 30 live steam flow boiler 2000,0 20 Steam pressure [bar] Speed [rpm] 7646 7486 8000,0 8086 10 1000,0 0 15:54:20 15:54:17 15:54:14 15:54:11 15:54:08 15:54:05 15:54:02 15:53:59 15:53:56 15:53:53 15:53:50 0,0 Time [s] 15 Öppning av turbinen i Nürnberg, 21/1 2013 Ledskenor steg 27 Turbinskovlar steg 27 Skovlar steg 28 16 8 29.01.2014 Inspektion av turbinen i Nürnberg, 21/1 2013 Labyrintkant synlig på skadad skovelring Labyrintkant bortslipad på samma skovelringen Hård iskärning ! 17 Materialundersökningar – Turbinaxel Karakteristiskt brott vid övervarvsskada 1 Segt laminärt brott (LCF) 2 Sprött brott 3 Hålkäl enligt ritning: R = 2.5 mm 3 18 9 29.01.2014 ÅF : Slutsatser 1/2 • DOPS var inte aktivt på grund av två orsaker • Trippläget återställdes ej • Fel utgång från DOPS ansluten till säkerhetskedjan • DOPS funktionen testades uppenbarligen aldrig som det föreskrivs i TGM:s driftsättningsinstruktion • Parametersättning för 800xA ingångskorten var felaktig vilket orsakade fel i varvtalsöverföringen som i systemet tolkades som snabbt minskande varvtal och resulterade i mycket hastigt ångpådrag och varvtalsökning • Design av rotoraxel är acceptabel men kan förbättras. • Tillverkningen av turbinaxeln behöver kontrolleras • Förbättringar i turbinens styrsystem behövs på mjukvarusidan, speciellt avseende utcheckning o provning. • Generellt måste driftsättningsrutinerna förbättras. ÅF: Slutsatser 2/2 • Med en korrekt inkopplad DOPS funktion är det troligt att felet som fanns i parametersättningen för DP840 ingångskortet aldrig upptäckts eftersom DOPS hade trippat turbinen före eller samtidigt som felet i signalbehandlingen uppstår. • Rent teoretiskt är det heller inte troligt att haveriet inträffat om felet i varvtalsmätning i styrsystemet inte funnits. Detta baseras på antagandet att driftsättningspersonalen insett att det var något fel i DOPS funktionen i tid och i ett scenario med långsam och kontrollerad varvtalssökning och då varvtalet passerar trippgränsen 7.476 rpm med marginal följaktligen manuellt (nödstopp) stoppat maskinen och felsökt. • Det var alltså kombinationen av dessa två fel som möjliggjorde turbinhaveriet 10 29.01.2014 En ny G4 - ”Mark 2” – är på plats Levereras till Åbyverket i början av december 2013. Driftsättning o fasning under mars 2014. Tillägg till ursprungligt kontrakt Mekaniskt övervarvskydd kompletterar det digitala skyddet. Utökning av driftsättningsrutinerna med en inledande ”SAT 0” som beställaren bevittnar. Striktare ”sign-off” i driftsättningsfasen. Splitterskydd över höghastighetskopplingen Förbättringar i turbinregulatorns logik Ändrad layout för oljeledningar på turbinfundamentet Utökad kontrollplan Smärre modifieringar av infästning av axiallager. Dimsläcksystem Ultra Fog runt turbinen Varvtalsmätning även på lågvarvssidan 21 11 2014-01-29 Propanutsläpp via kaustiktank 6G-3– 6C-5 Ventil som öppnades av misstag 1 2014-01-29 6G-3 FU 1306 propanutsläpp teknisk del 2 2014-01-29 31F-20 Händelseförloppet 3 2014-01-29 Händelseförlopp • Pump 6G-3 Propan tvätt med lut har havererat och ställs av för underhållsarbete • Prover på butan håller inte kvalitén • Skiftet tror att det är låg nivå i lutbehållaren och fyller på • Nivån bevakas endast med synglas ”svårt att se nivån” • Behållaren blir full och man får lut med sig med propanet. Får dränera lutet i ett filter med jämn tidsintervall Händelseförlopp • Pumpen kommer tillbaka från UH och man vill först tömma nivån till normal nivå. • Får problem med detta pga. att de behållera man skall tömma till är fulla • Avslutar dränering och börjar öppna upp tryck och sug sida. Av misstag öppnas även fyllningsledningen från lagringstanken. • Två operatörer på plats och när pumpen startar upptäcker en av dem att trycket försvinner och anropar kontrollrummet. Även kontrollrummet upptäcker detta genom ett larm. 4 2014-01-29 Händelseförlopp • Den andra operatören går fram till filtret för att kontrollera om det kommer vätska från detta filter som rykts med från tvätten • Det kommer endast gas, vilket förvånar operatören och han anropar kontrollrummet om de kan se flödet ut till lagringstank. • Kontrollrummet tittar på ett flöde där det står Propan till lager, men i självaverket är det propan innan tvätt. Det finns en flödesindikering längre fram som visar 0. • Operatörerna lämnar platsen och påbörjar ett annat arbete. Händelseförlopp • Tre timmar senare får operatören ett anrop om att provköra brandvatten pump • Efter 10 minuter kommer ett nytt anrop om att ångpannans syrehalt svänger. Operatören cyklar ner och ser att ”luften dallrar” • Operatören hämtar en personburen gasmätare samt att två operatörer följer med. • Gas detekteras 50 m från ångpannan. Man ser inte var gasen kommer ifrån? Larm till kontrollrum om gasutsläpp 5 2014-01-29 Händelseförlopp • Tre operatörer cyklar runt anläggningen och ser att gasen kommer från lutlagringstanken. En vattenkanon startas och riktas mot tanken Händelseförlopp • Kontrollrum och operatörerna undersöker vad som går från/till tanken och stänger alla ventiler i varje bana. • Gasutsläppet upphör omedelbart efter att man stängt från LPG anläggningen. Efter en stund kommer operatören ”som varit med och tagit pumpen i drift” på att fel ventil har öppnats och stänger den. • Därefter sker en kontrollerad tömning av tanken på propan 6 2014-01-29 6G-3 Orsakskategori MTO • Människa:= Överfyllning av propantvätt 6C-5 (indirekt orsak eftersom detta moment är ett som en operatör kanske utför 1 ggr/6 år), öppning av fel ventil vid pump 6G-3, jobbanalys ej genomförd • Teknik: Otäta backventiler, avsaknad av låssystem på ventil för att förhindra misstag av oavsiktlig öppning av ventil, ingen nivåmätning i 25D-1 och 6C-5 till kontrollrummet, smutsigt och felvisande synglas vid 6C-5 luttvätt, ingen fast gasdetektor vid väg 10, bristande skyltning/märkning, • Organisation: Utbildnings och kompetens, reducerad summa kompetens då många nya på skift, otydliga regler för hur länge man kan behålla en kompetens, otydliga regler för hur många anläggningar man kan ha samtidigt som man skriver arbetstillstånd, oklarheter kring larmning extern och internt, jobbanalysen efterfrågas inte av skiftledningen 7 2014-01-29 Konsekvenser • Omfattning och skador: Inga • Miljöpåverkan: Utsläpp av 22 m³ propan • Ekonomiska konsekvenser: • Ökade kostnader: 27.000 SEK • Förlorade intäkter: 65.000 SEK Rekommenderade åtgärder • Sällan förekommande arbetsuppgifter skall alltid föregås med skriftliga jobbanalyser • Operatörskompetensen skall kontrolleras på nytt vid frånvaro från utcheckad anläggning • Arbetstillståndsskrivning och kontroll av anläggning ses över • Fasta handledare 8 2014-01-29 Rekommenderade åtgärder • Se över befintlig analys över bemanning • Oberoende utcheckning av operatörer av driftingenjörer • Sammankalla till möten där skiftchef och insatsledare möts Rekommenderade åtgärder • Nivåmätning på 6C-5, kompletteras med hög och lågnivålarm. • Installera låssystem på ventiler på färsk kaustik till både 6C-5 och 12C-12. • Underhåll på backflödesventilerna vid stopp. • Installera TSV:er på ledningarna med färsk kaustik mot anläggning 6 och 12. • Installera en fast gasdetektor vid väg 10. 9