Transcript Suppliers
UFAB in Uddevalla & Shanghai Makes it possible for our customers to: • • • • Focus on their core business Expand through flexible production capacity Reduce total cost Release capital UFAB Uddevalla • • • • • • • • Development and Assembly High technical processes Turnover 2011: 17 MEUR Employees 2011: 52 Quality first – ISO 9001:2008 40 years experience – 1500 system Cost reduction – Lean Environmental - ISO 14001:2004 UFAB Shanghai • • • • • • • • Manufacturing Milling, turning & welding Turnover 2011: 0,5 MEUR Employees 2011: 25 Customer – UFAB Uddevalla 2 shift operation Investment – 0,5 MEUR Long purchasing experience UFAB Shanghai Office 500 sqm Production 1 200 sqm UFAB Shanghai Map Mattsson Gruppen Turnover 2011: 40 MEUR Employees: 250 st Customers Reference Assembly Quality - National Oilwell Varco Norway AS UFAB assemble and test complete units for offshore. Tests are made together with customer and delivered directly to oil plattform. Reference Assembly Complexity - Tetra TPR1 UFAB assemble and test complete system with a capacity of 24 000 packages an hour. Orderlead time are 21 weeks where 3 500 articles are manufactured, assembled and tested. Reference Assembly Flexibility - Tetra TT3 UFAB delivers complete customer specified modules in tact without any delays. Order leadtime are 15 working days and the assembly and final testing takes 500 hours per module. Reference Assembly Future - WindEn UFAB assemble wind turbines in the sizes 5,5 – 8 – 45 kw. These are used for private persons and farmyards and produces between 15 000 and 100 000 kw per year. Reference Assembly Volume – OnSpot UFAB assemble and deliver 2000 snow chains to all big manufacturers of trucks and buses. Order leadtime are between 1 and 5 days with 3000 different articles. Reference Assembly Partnership - GE Healthcare UFAB has during two years been participating in the prototype phase together with the customer. Serial production has started and forecasted annual volume are 600 units. Reference Development Idea to Reality- GreenClip UFAB has for the customer developed an automatic labeling machine for high volume products. The assembly and installation at site has also been performed by UFAB. Project Activity Idea / Quote Pre-Study Design Production Closing • Data collection • Project plan • Project plan • Project plan • Verifying • Quote • Specification • Time plan • Time plan • Validating • Specification • Time plan • Log changes • Log changes • Delivery • Weekly report • Weekly report • Develpment • Lesson learned • Final report • Drawings • Drawings • Gate 2 • Gate 3 • Gate 4 • Gate 1 • Gate 5 Sales Process Development Process Purchasing Process Production Process Development Mechanical Automation • Ensure product quality in development • Electrical development • Reduce manufacturing cost • PLC programing • Design for easy assembly • • Documentation for assembly and test Siemens S7, Rockwell, GE FANUC • Simulations • Simulations • ProEngineer, SolidWorks, AutoCAD, Framemaker • Profibus (Siemens) Devicenet (Rockwell) Future targets and commitments • Customer focus with a Quality First approach in all steps • Delivering to 6 industries with a 20 MEUR turnover 2012 • Certified manufacturing site in China 2012 • Achieve Key Performance indicators for 2012 • Lean – Increase cross functional team work 2012 • Certified for ISO 13485 2012 Summary • Systemsupplier with a Quality First approach • Lean – value stream mapping and 5s for cost reduction • 40 years of experience – 1500 systems delivered • Manufacturing in China • Certified for ISO 9001 and ISO 14001 • Strong position with Mattsson Gruppen Management System Nyckeltal Utfall 2010 sep-10 okt-10 226 22 22 02. Marknad 03. Produktion 04. Inköp 05. Teknik Kundreklamationer Mål - 10% reduktion 8 Interna Fel Mål - Öka med 50% 4 Leverantörs reklamationer Mål - 15% reduktion 31 Orderingång Mål - enligt budget 11 msek 8 Öppna offerter Mål - 10 st >10 msek 11 Antal kundbesök Mål - 4 nya + 6 gamla per mån 13 Störningar Mål - minska med 10% 120 5S Mål - revisonsresultat +5% 4,5 84 7 KH 7 9 <8 43 3 KH 343 3 35 2 85 35 120 1,3 138 14 OJ 1 325 KH 4,5 5 45 22 <8 1 6 >6 80 77 157 <29 <29 3,9 >11 16,5 20,4 >11 21,1 41,5 >11 15,4 >75 12,0 27,4 >75 4,0 3,9 OJ 6 >6 <29 OJ 21 16 <8 >6 DH nov-10 14 15 29 32,2 >75 5,0 34 >10 >10 >10 405 405 <120 174 579 <120 144 723 <120 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 KH >4,5 >4,5 >4,5 Projekt tid Mål - 10% förbättring 71% 71% KH 74% 74% >71% 72% 73% >71% 73% 73% >71% Leveranssäkerhet till kund Mål - 2% ökning 96% 96% KH 74% 74% >97,5% 30% 59% >97,5% 63% 61% >97,5% Inköp lågkostnads länder % Mål - 1 fjärde del av ritat 10% 10% DH 12% 12% >5% 3% 7% >5% >7% Leveranssäkerhet leverantörer Mål - Jämn nivå på utfallet 92% 92% DH 93% 93% >95% 80% 86% >95% 94% 89% >95% Antal besök leverantörer Mål - 2 besök per inköpare 7 72 77% Indirekt tid utveckling Mål - antal timmar per individ 249 Energi - Fjärrvärme CO2 ton Energi - Elvärme CO2 ton Mål - minska vs 2010 6% 6 2 Utbildningar / FB-projekt Mål - enligt matris Övertidstimmar Mål - minska vs 2010 15 DH Projekt tid utveckling % Mål - 15 % bättre av totala timmar Sjukfrånvaro % Mål - minska vs 2010 5% 06. Personal Key indicators 01. Kvalite ANTAL ARBETSDAGAR 15 8% 6 21 5 26 >6 >6 >6 77% JJ 70% 70% >74% 51% 62% >74% 70% 65% >74% 2 242 JJ 244 244 <200 471 715 <200 287 1 002 <200 2,1 1,5 3,7 1,6 6,8 1,7 62 21 2,1 1,5 5,8 3,1 JJ <5,5 <8 2,2% 2,2% AN 2,4% 2,4% <2% 2,1% 2,2% <2% 3 37 JJ 139 7% 1 529 AN 4 4 6 10 12,6 4,8 <8,5 1,4% 1,9% <2% 9 19 >2 >2 >2 126 126 <110 122 248 <110 107 355 <110 Kundreklamationer Topp 5 fel aktuell månad Topp fem fel senaste 12 månaderna 25 4 4 15 3 10 9 okt-10 nov-10 sep-10 jul-10 aug-10 jun-10 apr-10 mar-10 maj-10 8 jan-10 0 feb-10 12 dec-09 5 Reklamation Top 5 reductions Top 5 reductions 3 Antal Fel KPI details 20 12 8 0 2 4 Beskrivning 6 8 0 10 10 20 30 40 50 Fel Fel Mål] Problem CODE 9 PAYNTER CHART dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 Senaste 12 mån 8 Tetra Rex 7 0 0 3 0 1 4 1 15 4 7 3 45 12 VBG 1 6 1 8 2 1 1 0 2 2 2 3 29 9 Tetra Top 2 12 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 19 3 GE Healthcare 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 National Oilwell Varco 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 64 82 87 61 51 55 70 45 54 76 86 95 826 Antal leveranser Mål antal reklamationer 11 11 11 10 10 10 10 10 10 8 8 8 Andel reklamationer 0% 22% 8% 20% 6% 9% 7% 4% 35% 9% 10% 6% Totalt antal reklamationer 10 18 7 12 3 5 5 2 19 7 9 6 Problem beskrivning TOPP 5 Åtgärder Åtgärd / nummer orsaksanalys 12% 103 Start datum Ansvarig Färdig datum Framtid Tetra Top leverantörsfel 1 PM signerad, 100% inspektion UFAB (Nils, JK och Kinnex) 2 Laserstans mätprotokoll innan delar levereras 3 Hallins på träning hos UFAB för Top V20 4 Verifiera åtgärder på maskin 20004 10 V10 DH 11 V05 -1 avv / mån Tetra Rex leverantör Slut test upper fill and body Begär in slutkontroll hos leverantör 10 V36 JJ 11 V05 -2 avv / mån 10 V36 KH 11 V05 -1 avv / mån 10 V15 KH 11 V23 -1 avv / mån 10 V10 KH 11 v10 -1 / mån Tetra Rex internt Felleveranser VBG Slut test upper fill and body Kort på moduler Kollegie kontroll 5 varför * Kollegial kontroll OK * UP till kontrollavdelningen OK * Uppräkning införs på reklamationer Löpande * Layoutförändring som möjliggör uppräkning ca v23 Lag analyserar direkt vid erhållen reklamation och kort Fokus på samtliga modulers reklamationer på avvikelse sätt upp på lagtavla Teamboard Follow Up Forum Datum Möjlighet Beslut / Åtgärd Typ / Avdelning Stategimöte 28-maj-09 Bättre rutiner / processer på godsmottagning Uppmärkning av in/ut samt grundorsaksanalyser Produktion Stategimöte 28-maj-09 Saknar ett förråd för det vanligaste förbrukningsmaterialet Bengt E kommer att bli ansvarig för ett förråd Produktion Audit TP 20-aug-09 Saknar tim uppföljning och ifyllda sekvens listor NOV på alla monteringsplatser Produktion Audit TP 20-aug-09 Saknar monterings-, pack- och kontrollinstuktioner på NOV Gör löpande när nästa serie görs Produktion Produktion Audit TP 20-aug-09 Saknar information i produktionsmanualerna. Samtliga special verktyg skall finnas med samt kontroll punkter som är kopplade till våra NC Skyddskom mitté 22-sep-09 Bristfälliga ställage Märk ställage och ras skydd Produktion Skyddskom mitté 22-sep-09 Bristfällig 1;a hjälpen Ögondusch bottenförsegling och magasin bytes Produktion Skyddskom mitté 22-sep-09 Bristfällig 1;a hjälpen Komplettera första förband Produktion Internrevision 5-okt-09 Ändringsmeddelanden highlightas inte tillräckligt vid inleverans Lägg till en kod för Ny revisionsutgåva Produktion LG 5-okt-09 Tydliggör verksamhetssystem samt underlätta Bygg UFAB huset och gör hyperlänkar användandet Ledning LG 20-nov-09 Ödslar administration på 8d hantering Produktion Skapa en matris i excel så det går att klippa och klistra Ägare Kennet Hellström Kennet Hellström Kennet Hellström Kennet Hellström Kennet Hellström Kennet Hellström Christer Winge Christer Winge Kennet Hellström Joacim Johansson Kennet Hellström Plan färdigt datum 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 30-jan-10 Status Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Pågåend e Uppföljning / Kommentarer Är rätt tom på nya idéer och är rädd för att vi har svårt att avsluta punkten med bef.läge Vi klarar inte detta i nuläget, avvkatar till ny layout Framemaker används till samtliga produkter och manualer Lägre prio för tillfället Mtrl inkommer 9 dec Beställt Beställt Svårt att lägga prio på produktionsteknik på denna i nuläget. Färdigt datum Communication Yearly Monthly Weekly • Strategic HQ • Key Indicators • Quality • Strategic UFAB • Information • Customer • Budget UFAB • Financial • Management • H&S • Project • Mgt review • Information • Department • Daily Quality System Quality Overview • • • • • • • Customer Filter Internal Filter Receiving Filter Supplier One database for all complaints Kvalitetsreklamationer Colour Code Inte Startad Syfte: - Följa upp så att anmärkningar blir behandlade och åtgärdade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Pågående Klar - Säkra att samtliga anmärkningar tas upp enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kundens ref Ank. datum Typ 04-jul-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 4 Elektriska fel 08-1-0007 Carton Section TT Företagsnr. Företagsnamn Felkod Ref # Maskin typ Artikel Nummer 09-jul-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 1 Allmänna fel 08-1-0008 Carton Section TT Kund 50953413 Tetra Recart AB 2 Processfel 08-1-0010 TPR1 Recart 04-sep-08 Kund 50953413 Tetra Recart AB 2 Processfel 08-1-0012 TPR1 Recart 04-sep-08 Kund 50953413 Tetra Recart AB 2 Processfel 08-1-0013 TPR1 Recart 04-sep-08 Kund 50953413 Tetra Recart AB 3 Dimensionsfel 08-1-0014 TPR1 Recart 04-sep-08 Kund 50953413 Tetra Recart AB 3 Dimensionsfel 08-1-0016 TPR1 Recart 90091-0448 04-sep-08 Kund 50953413 Tetra Recart AB 3 Dimensionsfel 08-1-0017 TPR1 Recart 2661367-2 15-sep-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08-1-0020 Carton Section TT 30-sep-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08-1-0021 01-okt-08 Kund 53824207 4 Elektriska fel 08-1-0022 01-okt-08 Kund 475544 08-1-0028 PackSize 03-okt-08 Kund 53824207 03-okt-08 Kund 53824207 15-okt-08 Kund 53824207 20-okt-08 Kund 475544 23-okt-08 Kund 53824207 27-okt-08 Kund 53824207 03-nov-08 Kund 53824207 04-nov-08 Kund 53824207 11-nov-08 Kund 53824207 17-nov-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB Packsize Technologies AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Packsize Technologies AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB 19-nov-08 Kund 475544 19-nov-08 Kund 53824207 20-nov-08 Kund 53824207 20-nov-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 20-nov-08 Kund 53824207 26-nov-08 Kund 27-nov-08 04-dec-08 Luftslangar korsar materialbanan 342800-1302 2607339 Byt ut mot längre slang samt kolla pågå maskin att denn blir kollad Extra Kontrollerade Maskiner Projekt nr eller maskin nr Beslut / Åtgärd dvs. korrigerande åtgärd Kortsiktig åtgärd Kabel felkopplad på maskin 294 kabel w278 Information till operatörer och kolla att felkopplad i A2207 grön brun var skiftade nasta maskin inte har samma fel. 04-sep-08 Tetra Pak Packaging Solutions AB Packsize Technologies AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Anmärkning Fel kord i rem från aratron skall vara rfr Vi har rätt betäckning och rem enligt Aratron Styrskena fel tillv till TPR1 16 Leverantörern justerar detaljen. Orsaksanalys BL-8510 Undersök med Tetra Top om att programmera om sluttest så att man får ett kvitto samt att testet stannar vid fel och måste testas om. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Nej Införa test med hylsa för att säkerställa att hylsan går fritt ( test på ufab har inte innefattat test med hylsa, därför har vi ej upptäckt detta problem tidigare ) Finns numera på 20 p listan 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Uppföljning / Kommentarer Ägare Planerat svarsdatum Skickat datum till kund/leverantör Miki 5-sep-08 24-sep-08 Nej Började kontrollerades på maskin 296 / TT stängde denna 10/10-08 MK Miki 5-sep-08 28-aug-08 Pågående Nej Avvaktar svar från kund ang ECR och om MPDL ska uppdateras eller ej. Ska MPDL uppdateras? ÅKWI 2008-12-01 Kund meddelat ok / MK Miki 12-sep-08 22-sep-08 Pågående Nej Korrigerande och långsiktig åtgärd saknas. ÅKWI 2008-12-01. Kund meddelat ok / MK Miki 12-sep-08 25-sep-08 3-dec-08 Ersättningslev. till kund. Då trasig rem ej sparats kan analys ej utföras. Pågående Nej Stängd 2008-10-27 ÅKWI. Miki 12-sep-08 25-sep-08 25-sep-08 Pågående Nej Korrigerande och långsiktig åtgärd saknas. ÅKWI 2008-12-01. Kund meddelat ok / MK Miki 12-sep-08 25-sep-08 3-dec-08 Arbeta efter MPDL och se till att den blir uppdaterad med sådan information att felmontage undviks. Pågående Nej Stängd 2008-10-27 ÅKWI. Miki 12-sep-08 25-sep-08 25-sep-08 Kontrollera flöde kommer fram vid test samt att avvikelsen kommer att vara med på 20 punkt listan på kommande 5 maskiner. Pågående Nej Korrigerande och långsiktig åtgärd saknas. ÅKWI 2008-12-01. Kund meddelat ok / MK Miki 12-sep-08 25-sep-08 3-dec-08 1590862 Kugghjul ej smort i centrumhål vid montage Det finns heller ingen specifikation på vilket fett som skall användas för ändamålet vilket måste uppdateras i MPDL av Tetra Pak. Inför tydliga och klara instruktioner i MPDL (Under avsnitt; Inställningar av kuggstänger) Pågående Nej TT tim togs bort och ärendet stängdes den 10/10-08 MK Denna ändrades till ECR internt på Tetra Miki 8-okt-08 6-okt-08 10-okt-08 Filling Section TT 2595661 Stativ fyllare feltillverkat, för stor svets, glömda hål och felsatta stag Denna punkt kommer att hamna på vår 20 punktslista till och börja med. Och eftersom vi har en ny leverantör kommer vi att ta upp detta med den nya leverantören samt att se till så de inför detta på sina instruktioner. Pågående Nej TT OK ärendet stängdes den 10/10-08 MK Miki 7-okt-08 6-okt-08 10-okt-08 Carton Section TT 90459-2761 Tryckvakt funkar ej (standardkomponent) Inför löpande kontroll hos leverantör enligt Ufab's medskickade förslag. Pågående Nej Inväntar svar ifrån lev Miki 15-okt-08 17-okt-08 19005/cj 19006/cj 19007/cj Fel tillverkad mått på nv fel skall vara 18 är Leverera nya till kunden så fort som 19mm möjligt Tillverkade i Kina nya tas fram på KM mekaniska tvärs över gatan Pågående Den 8/10-08 levererades nya till kund 08-3-0083 Kund önskar bättre svar ang lev åtgärd / MK Miki 14-okt-08 8-okt-08 08-1-0024 Filling Section TT 2660979 Ångrör snett monterat För att öka inlärningskurvan på fyllsystem kommer vi även i fortsättningen att gå igenom samtliga 8d;er innan nästkommande maskin levereras. Detta kommer att ske t.o.m maskin 19007 Pågående Nej Stängs med förklarande åtgärder Miki 17-okt-08 17-okt-08 08-1-0025 Filling Section TT 2619176 Skarpa kanter på värmeskydd Införd inkommande kontroll kod. Efter OK från TP så informerar Ufab leverantör så att denne kan uppdatera sina tillverknings instruktioner. Pågående Nej Vi har även skickat in ett ECR ang denna Miki 17-okt-08 17-okt-08 4 Elektriska fel 08/5037 08-1-0029 Carton Section TT 90459-2494 Det finns inte någon punkt i testes som påvisar att vi skall kolla upp fungerande enheter, för i de test som utfördes på Ufab så gav enheten signal och fungerade. Om den inte hade funkat så hade vi inte kunnat utföra något test över huvud taget här på Ufab. Pågående Miki 22-okt-08 22-okt-08 Vi har fört fram förslag på att vår leverantör ska ta fram en min/max tolk till hålet, och tolka samtliga före leverans. Pågående Kund önskar bättre svar ang lev åtgärd / MK Miki 29-okt-08 31-okt-08 Ufab kommer att uppföra en plocklista med bipackdetaljer för att detta ej skall ske igen Pågående Nej Hans-Olof behöver prata med Saam om denna plocklista med bipackdetaljer. MK Miki 30-okt-08 31-okt-08 Pågående Nej Miki 5-nov-08 10-nov-08 Miki 13-nov-08 10-nov-08 50077 Devicenet funkar dåligt blir varm Saam skickar en ersättnings detalj till kunden 08-1-0030 PackSize 1 Allmänna fel 08/5134 08-1-0031 Filling Section TT 986364-0400 Bipackningslista ej kpl. Dekorlister samt packningar 4 Elektriska fel 08/5165 08-1-0032 Filling Section TT 90459-0968 Justering av sensor B441-2 TT måste komma tillbaka med exakta inställningar så att Ufab kan testa maskin. 2 Processfel 08/5202 08-1-0033 Carton Section TT 1141022 Banstyrning fel inställd Undersökning av klippenhet fortsätter på nästkommande maskiner. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 4 Elektriska fel 08/5235 08-1-0034 Carton Section TT Kopplingsdon X704, kabel W203, var fel kopplad. Part 3 och jord var skiftade. Måste uppdatera sluttest för att kunna kontrollera samtliga kopplingar. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 3 Dimensionsfel 08/5274 08-1-0035 Filling Section TT Detaljer vid rörklämma fel eller felmonterat Rör 2691997 med tillhörande fläns ritning342841-506 är ok gäller samtliga på lager. Rör 2691469 har vi inget på lager (klamman är gjuten invändigt) 2 Processfel 08/5273 08-1-0036 Carton Section TT Vi hade problem med hylsstorleken på sidan Maskin 19004 kontrolleras extra noga 1 Base CS Frigångshål för litet samt grader i hålet , skruv går ej i. Ufab lägger till kontrollkod på denna artikel 3 Dimensionsfel 3-dec-08 Nozzle inställning ej utförd innan leverans TPR1 Maskin 15 08/4936 2 Processfel 10-okt-08 Monterat tätringar felaktigt 3 Dimensionsfel 3 Dimensionsfel Färdigt datum Stängd Extra kontroll i fem maskiner fram över, om det funkar bra utan problem efter 5 maskiner kommer vi att ta bort denna punkt ifrån listan. Mitten del i Actuator felmonterad Saknades detaljer på c-lista spraysystem maskin TPR1 15 Status 50060 Innerdiamerer för liten Skickade de saknde detaljerna till kund 3/11-08 3 Dimensionsfel 2008-A0009 08-1-0037 PackSize 1 Allmänna fel 08/5291 08-1-0038 Carton Section TT 1500150 Pusherklossarna att ligga an formrören längst Se tidigare ECR inskickad till Bengt G. 2 Processfel 08/5290 08-1-0039 Carton Section TT 2605257 Svärd felställt Eftersom svärdet var felställt så är detta tillrättat här på Tetra Pak 2 Processfel 08/5372 08-1-0040 Carton Section TT Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08/5375 08-1-0041 Filling Section TT 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08/5436 08-1-0042 Carton Section TT Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08/5437 08-1-0043 Filling Section TT 1261324 Durkplåt 1261324 var felbockad Efter telefonsamtal så har Tetra Pak fått nya från Laserstans Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08/5544 08-1-0044 Filling Section TT 90328-0025 2 st Ljuddämpare 90328-0025 saknades i luftregulatorn. Gör en utredning om varför detta har hänt. Skicka hit 2 st. Kontrollera internt Ufab vid sluttest av maskin att detalj är monterad tills 8d svar och åtgärd är införd av leverantör. 03-dec-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 1 Allmänna fel 08/5515 08-1-0045 Carton Section TT 90600-4440 TPOP blått streck i panelen Önskar en ny snarast möjligt 05-dec-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 2 Processfel 08/5549 08-1-0046 Filling Section TT 1480502 08-dec-08 Kund 53824207 Tetra Pak Packaging Solutions AB 5 Funktionsfel 08/5570 08-1-0047 Filling Section TT 2609961-0003 50255 19007/cj ECR kommer att skickas in ang detta ärende har skickat avvikelse till leverantör Kina. Upprättta inkommande kontrollkod och begär in mätprotokoll från leverantör. Skicka 8d till leverantör Problem i vikaren, Hylsorna stannade kvar i Ändrade mått mellan rem och vikarplattan Begär mer information från kund. vikaren til 0,5mm var strax över 1mm 1480502 Pågående Nej 10-nov-08 25-nov-08 18-nov-08 Missade att skicka svar skickade bara ECR / MK Miki 1-dec-08 01-dec-08 Miki 28-nov-08 28-nov-08 Miki 3-dec-08 19007/cj 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Miki 4-dec-08 05-dec-08 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Miki 4-nov-08 15-dec-08 Pågående Miki 4-dec-08 05-dec-08 Miki 10-dec-08 Pågående Miki 11-dec-08 05-dec-08 Pågående Miki 18-dec-08 15-dec-08 Pågående Miki 9-dec-08 15-dec-08 19006/cj Avvaktar svar från leverantör Icke startad Icke startad 18-nov-08 Miki 19006/cj 4 st. M6 hål som är till dörrstoppsvinkel var Inför visuel kontroll av stativet hos Ufab ej borrade på stativet. 2 st. på sida 1 och 2 st av hål som ej används hos oss. på sida 2. Formrören på 1:1,1:2,2:1och 2:2 var för högt inställda mot dornarna på våra LFU:er. Se tidigare ECR inskickad till Bengt G. Vi har sänkt samtliga med 0,30 mm. Pågående Miki Förslag om att MPDL upprättas 19007/cj Icke startad mail skickad till Ronny Green om att denna bör ändras till Tetra internt ECR 2008-12-05 / MK mail skickad till Ronny Green om att denna bör ändras till Tetra internt ECR 2008-12-05 / MK 4 st. M6 hål som är till dörrstoppsvinkel var Inför visuel kontroll av stativet hos Ufab ej borrade på stativet. 2 st. på sida 1 och 2 st av hål som ej används hos oss. på sida 2. Kontrollplan skall uppförsa på stativet/ ramen Pågående Miki 19-dec-08 15-dec-08 Fick byta droppande Nozzle på 1:2 Dessa testas inte här på Ufab nya Nozzlar skickade till Tetra Pak Pågående Miki 22-dec-08 15-dec-08 Tetra Top behöver ny Nozzle snarast Customer, Internal and supplier non-conformities per machine 17-okt-08 Checklist Ref # 08-1-0007 08-1-0008 Maskin typ Artikel Nummer Anmärkning Carton Section TT Kabel felkopplad på maskin 294 kabel w278 Information till operatörer och kolla att felkopplad i A2207 grön brun var skiftade nasta maskin inte har samma fel. Carton Section TT Byt ut mot längre slang samt kolla pågå maskin att denn blir kollad Luftslangar korsar materialbanan Extra Kontrollerade Maskiner Projekt nr eller maskin nr Beslut / Åtgärd dvs. korrigerande åtgärd Kortsiktig åtgärd Status Undersök med Tetra Top om att programmera om sluttest så att man får ett kvitto samt att testet stannar vid fel och måste testas om. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Införa test med hylsa för att säkerställa att hylsan går fritt ( test på ufab har inte innefattat test med hylsa, därför har vi ej upptäckt detta problem tidigare ) Finns numera på 20 p listan 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 08-1-0020 Carton Section TT 1590862 Kugghjul ej smort i centrumhål vid montage Det finns heller ingen specifikation på vilket fett som skall användas för ändamålet vilket måste uppdateras i MPDL av Tetra Pak. Inför tydliga och klara instruktioner i MPDL (Under avsnitt; Inställningar av kuggstänger) 08-1-0022 Carton Section TT 90459-2761 Tryckvakt funkar ej (standardkomponent) Inför löpande kontroll hos leverantör enligt Ufab's medskickade förslag. Pågående 08-1-0029 Carton Section TT 90459-2494 Devicenet funkar dåligt blir varm Det finns inte någon punkt i testes som påvisar att vi skall kolla upp fungerande enheter, för i de test som utfördes på Ufab så gav enheten signal och fungerade. Om den inte hade funkat så hade vi inte kunnat utföra något test över huvud taget här på Ufab. Pågående 08-1-0033 Carton Section TT 1141022 08-1-0034 08-1-0036 08-1-0038 08-1-0039 Saam skickar en ersättnings detalj till kunden Banstyrning fel inställd Undersökning av klippenhet fortsätter på nästkommande maskiner. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Carton Section TT Kopplingsdon X704, kabel W203, var fel kopplad. Part 3 och jord var skiftade. Måste uppdatera sluttest för att kunna kontrollera samtliga kopplingar. 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående Carton Section TT Vi hade problem med hylsstorleken på sidan Maskin 19004 kontrolleras extra noga 1 Base CS ECR kommer att skickas in ang detta ärende 19007/cj Pågående Carton Section TT Pusherklossarna att ligga an formrören längst Se tidigare ECR inskickad till Bengt G. 19006/cj 19007/cj Icke startad Svärd felställt Eftersom svärdet var felställt så är detta tillrättat här på Tetra Pak 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 19005/cj 19006/cj 19007/cj Pågående 19006/cj 19007/cj Icke startad Carton Section TT 1500150 2605257 Upprättta inkommande kontrollkod och begär in mätprotokoll från leverantör. Skicka 8d till leverantör 08-1-0040 Carton Section TT Problem i vikaren, Hylsorna stannade kvar i Ändrade mått mellan rem och vikarplattan Begär mer information från kund. vikaren til 0,5mm var strax över 1mm 08-1-0042 Carton Section TT Formrören på 1:1,1:2,2:1och 2:2 var för högt inställda mot dornarna på våra LFU:er. Se tidigare ECR inskickad till Bengt G. Vi har sänkt samtliga med 0,30 mm. 08-1-0045 Carton Section TT 90600-4440 TPOP blått streck i panelen Önskar en ny snarast möjligt One additional checklist to test specification that changes each week Pågående Problemsolving Problemsolving 5 WHY'S ANALYSIS Problem # 1st why Che # ck Example 1 (Machining) Sleeve to not fit axel Sleeve was turned and measured in machine Yes Example 2 (Welding) Not possible to assemble article Measure from edge to hole are not according to specification Yes Example 3 (Electrical) Engine do not start Connections to engine are not fixed or miss functioned Yes Example 4 (Coating) Damage on surface Coating company do not Yes understand standard Example 5 (Assembly) Holder assemble in wrong hole on frame Risk analyze are not made with regards to only have one possibility to assemble article Example 6 (Picking) Holder were missing in list Article are not in our structure Yes Yes 2nd why Pressure from machine affects measuring result Che # ck Yes Hole in article are performed before welding. Heat from Yes welding put it out of tolerance Cable are not functioning Yes Packaging material Yes are damaged Assembly instruction is missing Yes Engineering change were missed in Yes production support department 3rd why Heat from the machine process impact on the measurement Che # ck Yes 4th why Measuring tool were not calibrated Che # ck Yes 5th why Che ck Countermeasures Inspection were not performed by supplier before delivery No 1 Measure sleeve free, without any impact 2 Measure sleeve from to points and roll to se if it is oval 3 Secure tempature to 20 degrees when measured 4 Calibrate measuring tool Inspection were not performed by No supplier before delivery Wrong connections in the cable head Yes Responsible 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Inspection 1 Calculate impact from welding or make hole after welding 1 Production support 2 Do final inspection before delivery 2 Quality Inspection were not performed by No supplier before delivery 1 Compare drawing to the actual wiring 2 Visual inspection of wiring 3 Loose cable head and measure each pin 4 Measure cable and engine or connect engine to dummy for testing before delivery 1 Operator 2 Operator 3 El. certified operator 4 El. certified operator Inspection were not performed by No supplier before delivery 1 Review coating standard with supplier 1 Purchaser 2 Create packing instruction and used material with 2 Production support supplier 3 Quality 3 Make final inspection before packing Working instruction do Yes not describe critical assembly 1. Perform proactive risk analyze 2. Submit engineering request to eliminate the possibility for assembly in more than one hole 3. Make clear assembly instructions to avoid the misplacement of the holder 4. Update assemble instruction with clear picture of correct assemble and mark with red the wrong holes. 5. Secure that correct assemble instructions are in the working area 6. Secure that all operators understand assemble instructions 1.Developer 2 Production support 3 Production support 4.Produktion supervisor 5. Production supervisor 1. Secure the structure with proactive analyze (example cost control) 2. Review the engineering change process at the company to ensure understanding and functionality 3. Review picking list to engineering information to secure a match 4. Ensure that operators has a standard way of stopping work when they are interrupted. 1.Production support 2 Production support 3 Production support 4 Production support Article were missed in picking list Yes Old working instructions at working place. Old status. Yes Operator used correct documentation in the picking No process but was interrupted and missed Operator did not follow work instruction No By When 1W 2W 3W 4W 48 48 48 48 1 W 48 2 W 49 1W 2W 3W 4W 48 48 48 48 1 W 48 2 W 49 3 W 50 1W 2W 3W 4W 5W 48 48 48 48 48 1W 2W 3W 4W 48 48 48 48 Problemsolving Suppliers • Supplier audit on management system performed before selection • Test order with 100% inspection and measuring protocols from Supplier • Inspection codes is always kept on critical parts • 5 worst suppliers are inspection codes added on and an escaladed actions are taken • Follow up audit according to checklist are performed on most critical suppliers in each project • Supplier ranking performed twice a year on turnover, quality, delivery, process and audit • Directed suppliers are treated in the same way as a UFAB supplier.