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93級省油車專題 指導老師 盧昭暉老師 91年省油車組員名單 • 領隊:呂建興 • 組員:劉書甫、許吉成、侯建群、 柯智仁、羅瑋彥、張庭嘉、 蔡健雄、邱建棕 要如何達到省油的目的? • • • • • 總重量越輕越能省油 車阻越小越省油減少外來阻力以及內在阻力 引擎越容易發動越省油調整引擎到最省油狀態 車手技術越好越省油讓車子更容易操控 設計改良以輕量化與減少阻力為主 實作方法及進行步驟 • 一.車身部分 a車架 b車殼 • 二.動力部分 A傳動 B引擎 一.車身部分 車架設計及實作 車架實作 車架成型施工過程以及難關之突破 車輛基本資料 • • • • • • 全車長度約為240cm 前後輪軸距150cm 車身高度為80cm,寬度85cm 車身離地面高度僅有3~4公分左右 輪胎尺寸規格均採用26in的鋁合金輪框 全車重量含車殼以及駕駛約為85kg重 車架設計 • 決定以6063的口型&6061的矩型鋁製作 車身 • 裁減車身各部分所需之鋁擠型 • 大王銷之製作 • 車軸製作 車架製作流程 • • • • • a. 完成全設計後,製作模型確定車架 b. 購材及鋁管加工 c. 以木板模製作各平面並焊接 d. 將各平面修改並焊接 e. 加入配件 車殼製作流程 • • • • • • a. 切割、磨製保利龍至預定造型 b. 上補土 c. 上環氧樹指 d. 挖空中心 e. 上漆 f. 內外部修飾 轉向系統設計 • 前輪定位(Toe-in, Camber, Caster等) 以及阿克曼轉向機構之設計 阿克曼轉向角度 35 30 數列1 數列2 數列3 數列4 數列5 20 15 10 5 內側輪轉角 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 0 1 外側輪轉角 25 阿克曼轉向角度分析 2 1.8 1.6 1.4 最佳轉向角 L=100 L=99 L=98 L=97 L=96 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 外側輪角度 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 0 1 內側輪角度/外側輪角 度 阿克曼轉角模擬 2.5 內側轉角 / 外側轉角 2 理想曲線 L3=80 L3=82 L3=84 L3=86 1.5 1 0.5 0 內側輪轉角( 0度 ~40度) 二.動力部分 引擎和傳動系統之匹配說明 *輪胎尺寸使用了26x1.0(英吋)的競速自行車胎 *減速比的確定使用了可更換的模組化無變速設計 以下為傳動系統側視圖 車輪 後鉤爪 大鍊輪 小鍊輪 大齒輪 小齒輪(心軸為碗公) 傳動製作 ◎施工過程及難關之突破 *施工過程: • 在實際、製作裝上車之前,先使用了CAD軟體 來進行3D的位置模擬。在模擬完成之後,車身 主體和傳動零件同時製作。在車身製作完成且 測量誤差之後,再以CAD軟體來進行修改。在 把車架加工完畢之後,才一一地把傳動元件裝 上、調整。 *難關之突破 1.引擎底座 2.傳動配件 3.裝配上車 引擎部分 引擎測試及改造 編 號 HONDA GX31 型 式 四行程引擎(OHV) 使用燃料 92無鉛 汽 缸 徑 39 ㎜ 缸 行 程 26 ㎜ 缸數及排列 單 缸 排氣量 31 ㎝3 壓縮比 8.0:1 最大馬力 1.5ps/7000 rpm 最大扭力 0.17kg-m/6000 rpm 啟動方式 手拉啟動或電馬達啟動 機油容量 100c.c. 引擎尺寸(L×W×H) 210×251×250(㎜) 引擎空重 3.4㎏ ◎引擎之省油改造方案 *氣門研磨 *化油器調整 *點火導線更換 *定期清潔積碳 製作時程表 參照附表 國立中興大學機械工程學系 省油車製作小組製作時程表 七 月 十 二 月 一 月 二 月 ◎ ◎ ◎ 7.整體測試 ◎ ◎ 8.比賽車製作 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.車輛結構了解與測試 ◎ 2.車輛改良測試與維修 ◎ 3.車輛改良測試與維修 4.車輛維修 5.車輛修改 6.車架車殼與傳動設計製造 9.比賽前籌備 10.比賽 八 月 九 月 十 月 ◎ ◎ 十 一 月 三 月 四 月 ◎ ◎ ◎ ◎ 參賽成績與排名 • 省油率178km/L • 省油率排名No.7(共有32個隊伍參賽) • No.1成績為388km/L 測試結果與分析 • • • • • 總車重:23kg 最高時速:約為40km/h,轉彎約為23km/h 煞車距離:40km/h~0km/h約需10m 最佳油耗量:200km/L 油耗影響: i. 空燃比:30~50km/L ii. 怠速:20~40km/L iii. 駕控技巧:30~40km/L • f. 車體結構強度及穩定性: i. 轉彎時速在30km/L之下無輪子離地現象 • 時速25km/L車體最穩定 a. b. c. d. e.